1 废水水质
豆制品(豆奶粉、豆奶饮料)、乳制品(酸奶、鲜奶等)、啤酒生产废水的水质见表1,其处理水量分别为800、400、600m3/d。
表1 废水水质
废水种类 |
主要有机成分 |
CODCr(mg/L) |
BOD5(mg/L) |
pH |
温度 |
SS(mg/L) |
豆制品废水 |
糖类、蛋白质、淀粉、纤维素等 |
1700~2300 |
1000~1500 |
5~6 |
常温 |
200~300 |
乳制品废水 |
糖类、脂肪酸、蛋白质、淀粉等 |
800~1200 |
500~600 |
5~6 |
常温 |
100~150 |
啤酒废水 |
糖类、脂肪酸、蛋白质、淀粉、纤维素等 |
2000~2500 |
1000~1200 |
6~9 |
常温 |
500~600 |
2 处理工艺的选择
针对废水中含有较多胶体物质,采用常规气浮法能较好地将其去除。经气浮处理后出水较清,但因其对溶解性有机物不能去除、出水中CODCr含量较高、运行不稳定而不能达到排放标准。同时,因气浮会产生较多的污泥,而且污泥含水率非常高,所以运行费用也较高,目前已基本上不单独用于此种废水的处理。
2.2 好氧处理工艺
对于有机物含量较高且可生化性较好的有机废水,前几年使用比较多的是接触氧化、SBR、活性污泥法等好氧工艺,对食品废水的处理效果也较好,CODCr的去除率可达90%以上[1],运行也较稳定。其缺点是需鼓风曝气、动力消耗较多、运行费用高,同时在停产检修后再启动时需较长时间(一般要一个月左右)。
2.3 UASB—TF处理工艺
对于进行废水治理的厂家来说,迫切需要的是投资少、运行费用低、运行稳定、处理效果好、操作管理简便的处理工艺。在长期小试研究的基础上,提出了一种适于中、低浓度食品加工废水的处理工艺,即UASB —TF工艺(其中厌氧采用技术成熟、使用较广的UASB,好氧采用微动力消耗的滴滤床)。该工艺已在多家食品加工厂应用,并取得了非常好的运行效果。
UASB—TF工艺的处理流程(见图1)为来自车间的废水先进入调节池进行水质水量的调节,若在冬季低水温时则进行加温以满足UASB的进水要求。UASB采用中温厌氧消化。因厌氧出水不能达到排放要求,故需利用好氧做进一步处理。好氧采用滴滤床技术,滴滤床内填加无机固体生物活性填料,通过无动力自动旋转布水器将厌氧出水均匀地洒布在滴滤床填料的表面,利用自然通风进行供氧。滴滤床出水进行部分回流以保证水力负荷及布水器转速的需求。
3 系统运行情况
各套UASB—TF工艺都已运行数年,其间都经历了停产无水、检修、二次启动、进水浓度及水力条件变化等各种不利情况,但其运行一直都很正常,出水水质也非常稳定(见表2)。
项目 |
豆制品废水 |
乳制品废水 |
啤酒废水 |
||||||
进水 |
总出水 |
去除率(%) |
进水 |
总出水 |
去除率(%) |
进水 |
总出水 |
去除率(%) |
|
CODCr(mg/L) |
2000 |
80 |
96 |
1000 |
60 |
94 |
2200 |
90 |
96 |
BOD5(mg/L) |
1200 |
20 |
98 |
550 |
10 |
98 |
1100 |
20 |
98 |
SS(mg/L) |
2500 |
30 |
88 |
120 |
20 |
84 |
550 |
30 |
95 |
pH |
5~6 |
7~8 |
|
5~6 |
7~8 |
|
6~9 |
7~8 |
|
运行水温 |
中温 |
常温 |
|
中温 |
常温 |
|
中温 |
常温 |
|
色度(倍) |
80 |
20 |
70 |
60 |
10 |
84 |
80 |
25 |
75 |
3.2 厌氧运行
因各厂来水的水质水量波动都较大,为此设置了调节池并在池内安装了加温系统,在水温低时对废水进行适当加热以减少进水对UASB内厌氧细菌的冲击负荷。UASB的运行参数见表3。
表3 厌氧UASB的运行参数
项目 |
豆制品废水 |
乳制品废水 |
啤酒废水 |
平面尺寸 |
φ 8 m×8.8 m |
φ6 m×9 m |
φ3.5 m×4.5 m |
反应器数量(座) |
2 |
1 |
10 |
有效水力停留时间(h) |
20 |
12 |
15 |
有机负荷[kg/(m3·d)] |
2.34 |
1.91 |
4.58 |
CODCr去除率(%) |
90 |
88 |
88.6 |
接种污泥浓度(gTSS/L) |
100 |
100 |
100 |
空塔上升流速(m/h) |
0.33 |
0.56 |
0.26 |
有效体积率(%) |
【污水处理设备】 70 |
67 |
70 |
污泥颗粒粒径(mm) |
0.4 |
0.2 |
0.8 |
UASB内的菌种为青岛海泊河污水处理厂的中温厌氧消化污泥(含水率为75%),距经测定反应器底部1.0 m处污泥层的污泥浓度为100 gTSS/L(MLVSS为70 gVSS/L),UASB控制在中温(35~37 ℃)运行。
厌氧反应器中的污泥颗粒化程度较好,经2年运行后,从反应器各取样管取样测定污泥浓度的结果见图2。
好氧选用的是国内较少采用的滴滤床反应器,采取自动旋转布水器均匀布水,充分利用厌氧出水的高差而不需要机械曝气,同时对滴滤床出水进行部分回流以降低滴滤床的进水浓度,增加水力负荷。滴滤床有效高度都为4 m,所加无机固体活性生物填料的粒径为80~100 mm,孔隙率>90%,比表面积>250m2/m3。
在滴滤床的长期运行中未发现填料堵塞和填料表面大块生物膜同时脱落的现象,无异味和滤池蝇产生。滴滤床出水进入斜管沉淀池,水中的生物膜在斜管沉淀池中能很好地被去除[2],达到了好氧“微动力消耗”运行。滴滤床的运行参数见表4。
表4 滴滤床的运行参数
项目 |
豆制品废水 |
乳制品废水 |
啤酒废水 |
平面尺寸 |
φ18 m×4.5m |
φ6 m×4.5 m |
φ10 m×4.5 m |
反应器数量(座) |
1 |
1 |
1 |
有效容积(m3) |
1000 |
120 |
320 |
回流率(%) |
200 |
100 |
100 |
表面负荷[m3/(m2·h)] |
0.40 |
1.18 |
0.64 |
有机负荷[kg/(m3·d)] |
0.16 |
0.4 |
0.48 |
CODCr去除率(%) |
60 |
50 |
64 |
运行温度 |
常温 |
常温 |
常温 |
布水器转速(r/min) |
3 |
3 |
3 |
3.4运行费用
整个处理系统运行效果稳定,其直接运行费用为3台水泵耗电费用和人员工资,每班只需一人进行简单操作,除水泵外基本没有其他设备需维修。
滴滤床产生的污泥全部回到调节池后再进入UASB中进行消化,UASB颗粒污泥进行外售,整个系统没有剩余污泥需处理。
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