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除氧器出水氧含量指标超标可能的原因及解决方法。

作者:北京中天恒远 发布于:2021-12-02 09:55:50浏览量:

  除氧器出水氧含量指标超标可能的原因及解决方法。在现代火力发电厂中,为了避免管道、设备高温腐蚀,保证管道、设备的使用寿命,对给水的含氧量有严格的要求。除氧方式主要有热除氧和真空除氧两种,由于真空除氧仅用于热水锅炉。热除氧被普遍应用于各火力发电厂,随着技术的进步,其除氧器在环保处理设备中起着关键生的作用。这里北京中天恒远小编整理总结了相关资料信息,接下来就为大家详细介绍一下:

  中文:除氧器出水氧含量

  拼音:chú yǎng qì chū shuǐ yǎng hán liàng

  英文:Oxygen content of deaerator effluent

除氧器出水氧含量指标超标可能的原因及解决方法。
 

  一、可能造成氧含量超标的原因

  1,热力除氧器方面包括

  1.1.除氧头内部损坏或除氧头喷头给水压力不足:使喷头成膜成雾效果较差,减少了汽水接触面积,降低了除氧效果。布水填料不均匀、压扁,造成短路,使布水效果不好,补水与蒸汽不能达到充分接触混合,使补水达不到沸点温度,由于水的表面张力大,水中的气体不能及时顺利从水中解析出来,造成除氧水氧含量过高,影响除氧效果。

  1.2.除氧头排气管排气量不够,除氧头的排汽量,也是影响除氧器除氧能力的一个非常重要的因素,应保证解吸出来的气体能通畅的排走,如果除氧器中解析出来的氧和其他气体不能通畅的排走,则由于除氧器内蒸汽中残留的氧量较多,会影响水中氧扩散出去的速度,从而使出水的残留含氧量增大。

  1.3.除氧器温度达不到压力下水的沸腾温度:根据气体溶解定律(亨利定律)气体在水中的溶解度与该气体在汽、水界面上的分压成正比,在大气中把水加热到沸腾时,水的饱和蒸汽压力等于汽-水界面上大气的压力,氧的分压为零,此时氧气在水中的溶解度为零,从而使水中的氧及其他气体在水中溢出,

  1.4.除氧器运行负荷过高,进水波动过大:运行负荷过大,造成超过除氧器超出设计除氧能力,一方面,在规定的蒸汽量达不到除氧器设计压力下的饱和温度,影响除氧能力,另一方面,除氧头设计空间内的蒸汽量也可能达不到与补水的混合充分,达到水的沸点,即使达到沸点,因为接触时间短,很难将解吸出来的氧和其他气体全部排出,造成除氧效果不好;运行负荷波动过大时,也可能造成除氧器的汽、水配比不好,造成除氧器温度、压力波动过大,影响除氧效果。

  2,联胺化学除氧方面

  2.1.水温:联胺与水中的氧发生反应速度,与水的温度有很大的关系,温度越高,反应越快,当水温<50度时,反应速度很慢;水温超过100度时,反应速度明显加快。

  2.2.水的pH值:联胺必须在碱性水中才能是强还原剂,它与水中的氧反应速度与水的pH有密切关系,根据联胺与水中氧反应速度曲线可以看出,当水的pH值在9~11之间时反应速度最快。

  2.3.水中适当的联胺过剩量:在水的温度与pH值相同的情况下,水中联胺的含量月多,除氧所需的时间越少,反应速度越快,但在实际运行中,联胺的含量也不可过多,因为过剩量太大,不仅多消耗药品,还有可能使不完全反应的联胺带入蒸汽中,我厂除氧水设计联胺含量为20ppb。

  2.4. 联胺加药点的选择:加药点应选在利于水与药品能够快速充分混合的位置,我车间除氧器设计联胺加药点在贮水箱,但由于水箱体积过大,不能保证充分混合,最佳的加药点应在除氧器出口管上,在经过给水泵搅动使其充分混合,达到除氧目的,经过这一技改措施后,锅炉氧腐蚀明显缓解。

  3,结合我除氧器补水工艺特点,返回的冷凝液的品质也是影响除氧器氧含量的一个重要方面,如果换热器有故障或出现泄露,使冷凝液中含有大量的有机杂质,pH降低,影响中压冷凝液的品质,从而影响到除氧器的除氧效果

  4,取样器等辅助装置由于泄漏、化验用药品存在问题,造成的假象

  5,液位控制不好,除氧器液位控制指标60~80%,保证除氧器有一个合理的气空间,如果液位控制过高 ,气空间过小,不利于蒸汽与氧气的排除,也会影响除氧效果。

  二、处理氧含量超标的方法主要有:

  1,检查取样器、化验用药品、设备,的运行及使用上是否存在问题,有无缺陷,并及时纠正。

  2,在除氧器运行过程中如果发现出水氧含量超标,在及时分析查找原因的同时,应首先提高联胺的加药量,并在水温、水的pH、水中联胺的含量等指标控制上尽量在其指标范围内控制高限,提高化学除氧加药效果,尽量先将指标及时调节到合格范围内。

  3,检查除氧器运行压力、水温、水位,加强调节,并保持上水量稳定,严格按照除氧器设计参数控制除氧器运行,在除氧器运行中做到水在饱和压力下达到饱和温度,即:根据“亨利定律”使水始终处于沸腾状态,使气体在水中的分压为零,溶解度为零,保证气体能够从水中充分逸出,如图:当沸点100℃时,水中溶解氧含量为零;若水只加热到99℃(即低于沸点1℃)水中残留氧含量即可高达0.1mg/L。

  4,检查除氧器运行负荷,尽量防止除氧器超负荷运行,造成除氧器超过设计运行除氧能力,达不到理想效果,这方面,我厂在06年扩建完成后,由于整个装置用蒸汽量大(当时设计70~75t/h)造成锅炉满负荷运行,使除氧器运行负荷过高,可能造成出水指标过高,根据我厂当时工艺状况,我车间在扩建检修中及时采取措施,技改除氧头排汽管,将原来直径65mm的排汽管改为直径108mm的排汽管,提高蒸汽排出量,从而有效地提高了除氧效果。

  5,检查除氧头内部装置是否有损坏,内部填料分布是否均匀,保证布水效果,05~06年度我厂除氧器在运行过程中除氧水氧含量一直存在超标现象,最高达到20ppb左右,在06年大检修中我们打开除氧头,发现上部布水喷头多处脱落损坏,严重影响了除氧头的雾化、布水效果,使进水不能与蒸汽充分混合,由于水的表面张力大,水中的气体不能及时从水中溢出,严重影响了除氧效果,针对这样现象,我车间及时采取措施修复,并将原来铜质的喷头改为不锈钢材质的,避免在运行中脱落损坏,使除氧装置运行得以保障。

  6,适当增加除氧头的排汽量,这一项在我车间的除氧器技改后,效果非常明显(上面已提到),但是,排汽量也不能控制的过大,这是由于喷雾式除氧头本身特点决定的;该种方式的除氧头,水在除氧过程中,大约有90%的溶解气体变成小气泡逸出,其余10%要靠扩散作用,自水滴内部扩散到水滴表面后,才能被蒸汽带走,当水呈雾状时,对于气泡的逸出是很有利的,气泡通过的水层很薄,但对于溶解气体的扩散过程却很不利,因为微小的水滴具有很大的表面张力,溶解气体不容易通过小水滴的表面扩散。因此过大的排汽量,并不一定会是氧含量进一步降低,反而会造成大量的热损失。

  7,适当提高除氧器上水压力,保证除氧头喷头雾化效果,保证蒸汽与雾化水充分接触,提高除氧效果。

  8,加强返回凝液水质监测,发现水质异常时及时与上游单位沟通,及时将中压凝液切出,保证初氧器进水水质。

  温馨提示:

  除氧器出水氧含量指标超标可能的原因及解决方法就为广大客户介绍到这里了,如果大家想要了解更多这方面的资料信息,请持续关注北京中天恒远网站的更新,感谢您的阅读。

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