浅谈【氧化沟结合水解工艺处理造纸废水】
1 废水水量、水质
广西某公司是一采用毛竹为原料的造纸厂,其废水主要来源于碱液浸泡(40%烧碱)后水洗产生的黑液和抄纸机废水——白水。其中,白水连续排放(1 200t/d),COD为700~1 200mg/L,pH值为7.2~9.5;黑液间歇排放(100t/d),COD为12 000~24 000 mg/L,pH值为9.2~11.5。此外,还有部分生活污水(约100t/d),COD为200mg/L。废水主要成分有:纤维、纤维素分解生成的糖类、醇类、有机酸、木质素及其衍生物,少量的树脂酸、脂肪酸等。 2 处理工艺及设计参数
2.1处理工艺
废水处理工艺流程见图1。
2.2设计参数
主要构筑物及设计参数见表1。
表1 构筑物尺寸及设计参数
2.3工艺特点 ①纸浆废水的纤维含量高,因此回收利用前景十分可观,其产量可达20 t/d(含水浮渣)。采用气浮工艺能很好地予以回收,但由于目前该厂生产设备较为落后导致回收纤维无法充分利用,且不影响后续处理,故暂不采用气浮工艺。 ②水解池是兼氧技术的体现,兼性菌(主要是产酸细菌)在缺氧或厌氧条件下将废水中主要有机污染物木质素、纤维素等分解成小分子中间产物——有机酸及醇类(如乙酸、乙醇),同时一些有毒物质及一些带色基团的分子键被打开。水解池出水pH值一般控制为5.8~6.8。 ③氧化沟主要用于降解难降解有机物及脱氮除磷。氧化沟设计流速为0.3 m/s,相当于混合液在沟中平均环行了约204周,废水经稀释、吸附,得到长时间的降解。氧化沟的污泥泥龄长(30 d),因此经过氧化沟处理后的污泥已经得到好氧稳定,VSS/SS值一般为60%,不需要另外消化;污泥也近于零排放,自开始运行至今只排泥一次。氧化沟中充分的供氧发生在反应池一端,受限制的供氧发生在反应池其余部分,混合液在曝气和非曝气段间循环,同时表曝机使池中形成上、中、下三种溶氧层次,使厌氧、兼氧、好氧菌的协同作用成为可能。这【水处理技术】种大环境(包括死角)和大量微环境(菌胶团内部形成的缺氧、厌氧段)的存在使有机物得到更好地降解、并为同时硝化反硝化提供了条件,使氧化沟兼具脱氮除磷功效。如出水对磷要求高,则可定期适当排泥。 ④一体化沉淀池1兼具沉淀池、回流污泥池、污泥浓缩池、出水池功能;一体化沉淀池2兼具沉淀池、絮凝反应池、污泥浓缩池、出水池功能。 ⑤黑液、白水大致按1∶12的配比进入水解酸化池。 3 实际运行效果
3.1生化池接种、驯化
为缩短培养、驯化时间,接种污泥采用附近凤凰纸业厂的生化污泥(含水率99.6%),投加于水解酸化池为5m3,氧化沟9m3(受运输等问题限制)。开始培养时,氧化沟内放1/4白水、3/4清水进行闷曝,并投加面粉50kg/d,换水30t/d。当污泥沉降比(SV)持续3d为3%时,逐渐增加换水量,并按BOD5∶N∶P=100∶5∶1的比例投加尿素和磷肥营养物。经一个月左右的培养和试运行,SV=12%,已达到满负荷进水条件,微生物生长良好,出水稳定。 3.2DO分布情况 表曝机在不同的转速下,池内各点的溶解氧浓度(溶氧仪测)见表2、图2。实际运行表明,当表曝机附近的DO维持在2.0mg/L时,池内以好氧处理为主,同时底部存在缺氧或厌氧区,使好氧、缺氧、厌氧菌并存,协同作用。当表曝机附近的DO维持在1.0 mg/L以下时,则池内好氧区大大减少,除碳、硝化及脱氮都受到很大限制。DO太高,污泥繁殖快,产泥多,不利于操作,也耗电。因此,比较好控制转速,使表曝机附近的DO维持在2.0 mg/L左右,实践表明在该条件下的运行情况良好。 表2 稳定运行时氧化沟内DO分布 mg/L
3.3运行结果
厂方和监测站提供的监测数据见表3。
表3 废水处理效果
从表3可以看出,在稳定运行期间的COD总去除率达95%以上。 3.4设施投资及运行费用 该工程占地面积约1 700m2,总投资为256.37万元,日常运行费用为0.83元/m3(不包括折旧费和回收利用费),节省排污费约20万元/a。 本文版权归北京中天恒远环保设备有限公司所有,主要从事污水处理设备、水处理设备生产及污水处理技术专项工作等,转载请注明http://www.ztscl.com.cn出处。 (责任编辑:李德馨) |